ca作为第二主族元素,反应性很强,有相当强的脱氧能力,这点与同族元素ba相比较可知,前几年有人在铁内加入钡生产成钡,脱氧能力大幅度上升就是这个道理。ca脱氧比ba更有优势:两者摩尔比mca:mba=1∶3.426,即都脱除一定量的氧,若需要1kg的ca,就需要3.426kg的ba。但ca在铁液中的溶解度很小,1600℃时为0.032%,在固体铁中几乎不溶解;同时ca的蒸气压非常大,在1600℃时为1.98个---压。因此,仅用单一的ca作为脱氧剂消耗太大,在经济上不合理,为了提高ca脱氧效率,需提高ca在铁中的溶解度,c、si、al等元素效果---,而c的作用每1%c可提高ca的溶解度一倍;因此,钙系脱氧剂主要成分为cac2,还有casi及al、ba等。使用块状ca合金时,ca的溶解过程受到边界层扩散---,在局部很快达到饱和,因而不能使钢液溶解更多的ca,大部分将被蒸发掉,而制成<15mm小颗粒状,可以有效解决这个问题。
与原脱氧工艺相比,使用钙系脱氧剂来优化脱氧工艺后有以下几个方面的优点:
1)脱氧效果---,可以提高合金元素的回收率;
2)可---钢水流动性,有效去除钢中夹杂物,提高钢水纯净度,防止中包水口结瘤;
3)生产普碳钢、低合金钢等中碳钢时,有较好增碳效果;
4)钢材力学性能如屈服强度、抗拉强度有一定幅度的提高。使用ca系脱氧剂取代钡作终脱氧剂是脱氧工艺的进步,在生产中是切实可行的。可以取得较好的经济效益。
电炉的冶炼电耗是影响特钢行业产品生产成本和的关键性指标。2008年,莱钢特殊钢厂1号电炉面对原材料不稳定等实际困难,实施管理,电炉冶炼电耗达到223kwh/t的国内---水平。
针对电耗在成本中的“”---,莱钢特钢厂成立了由配料、工艺、电气组组成的降低综合电耗攻关组,通过多方面的管理和技术,取得了------。他们从稳定生产节奏入手,优化了炼钢过程控制优化操作要点,通过钢包扩容改造和新上智能系统,使电炉出钢量增加到52t,稳定了炼钢区域的生产节奏,提高了生产效率。优化配料制度,增加炉内废钢密度,---地实现埋弧操作,提高了电弧能量的吸收率。在操作中,该高炉采取了合理控制废钢装入量和钢水余量,优化了用氧制度、泡沫渣制度,尽量减少热量损失,有效降低了综合冶炼电耗,炼钢工序综合电耗达到了290.35kwh/t的较高水平。
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